脱硫厂学习报告
通过一循环的时间对胡集二厂的学习经历,主要从日常管理、设备治理、指标管控、运行调整、精细化管理方面对标找差,现对学习情况总结汇报。
一、人员管理
胡二脱硫每班配备9人,包括班长1人,主值3人,副值3人,值班员2人,相互之间分工明确,各司其职。胡二的盘面分为#5#6吸收塔系统、#7#8吸收塔系统、公用系统,采用三人同时监盘的模式,各吸收塔画面跟公用系统互不干扰,便于人员集中监视参数,公用系统的人员有操作时可以短时间离开,由吸收塔人员临时代替一会,每两小时一轮换,下盘后负责岗位巡检及操作。一些基本的操作及工作票措施的执行由主值负责,基本很少牵扯班长精力,使得班长更有足够精力参与班组管理。车间配备三名卫生工及一名铲车司机,卫生工负责现场所有道路卫生的清理工作,不间断的打扫,保持清洁无污染,燃料司机负责石子车辆卸车及斗提机上料工作,归脱硫运行管理。
二、设备治理方面
通过现场学习发现,胡二的设备跑冒滴漏的情况很少,虽然设备陈旧,但保养较好,设备治理好,现场文明卫生就有利于保持,设备缺陷造成的卫生问题,检修自觉打扫干净,现场可能造成污染的地方均有快速接口冲洗水,方便人员清理卫生,这点值得我们借鉴,通过现场查看,他们很重要的一个亮点就是下水道无一堵塞,全部畅通,减轻了下雨天人员清扫积水的工作量,更有利于文明卫生的保持。
三、指标管控
通过跟他们人员的交流,主要从厂用电率(包括磨机运行指标、循环泵运行指标等)、出口二氧化硫及废水指标 ……此处隐藏332个字……的人员交接班期间,问题很少,基本都靠班中已自行处理,没有遗留问题,所以现场文明卫生保持较好。胡二的设备自动化程度较高,需要人员手动操作的阀门设备很少,减轻了人员操作量,更有利于精细化调整。
提升措施:
一、联系热工优化DCS画面,把吸收塔系统及公用系统画面单独分开,设定权限,实行互不干扰,独立操作,减少误操作几率,DCS画面中的点名称联系热工优化,改成鼠标拖到即显示名称,无需再单独打开,方便监盘,#1#2跟#3#4盘中间操作台取消,全部合并,利于综合调整。
二、组织主值加强对吸收塔运行调整的学习,积累经验,总结不足。废水氟化物调整方面,保持加药系统稳定,及时联系检修处理加药泵缺陷,加大出水箱水样检测,保持氟化物稳定达标。
三、加强设备巡检质量,规范设备操作,减少人为性的设备损坏,发现异常及时联系检修消缺,结票要求检修把设备缺陷造成的卫生一块清理,不能遗留,影响现场卫生。
四、在保证环保数据达标的前提下,合理调整循环泵运方,能停泵及时停泵,降低厂用电率。废水指标方面,通过稳定加碱加药,尽量维持出水氟化物稳定。
五、对脱硫控制室进行优化提升,腾讯通电脑更换新的,网速太慢且经常卡顿,购置新的文件柜子,存放各类台帐,改变现在的各类台帐乱摆乱放的局面。运行休息室缩小面积,太大不便于管理,也不实用。全面抓好卫生工的管理,室外道路卫生交给她们清理,直接归脱硫班长管理。各班按照划分的卫生区明确分工,各自清理,完成后开始严格交接班,杜绝现场再出现脏乱差情况。
六、对于磨机运行中出现的问题,感觉不合理的地方,及时联系施工单位整改,需要车间协调的及时汇报,运行人员需要在不断摸索中总结经验,提高自身技术水平。